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提高球化率的工藝措施

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國內普通球墨鑄鐵鑄件的球化級別要求達到4級以上,(即球化率70%,)一般鑄造廠達到的球化率為85%左右。近年來,隨著球墨鑄鐵生產的發(fā)展,尤其是在風電鑄件生產和鑄件質量要求較高的行業(yè),要求球化級別達到2級,即球化率達到90%以上。筆者公司通過對QT400-15原采用的球化、孕育處理工藝以及球化劑、孕育劑進行分析、改進,使球墨鑄鐵的球化率達到了90%以上。

1、原生產工藝

原生產工藝:熔煉設備采用2.0T中頻爐和1.5T工頻爐;QT400-15原鐵液成分為ω(C)=3.75%~3.95%、、ω(Si)=1.4%~1.7%、ω(Mn)≤0.40%、ω(P)≤0.07%、ω(S)≤0.035%;球化處理所用球化劑為1.3%~l.5%的RE3Mg8SiFe合金;孕育處理所用孕育劑為0.7%~0.9%的75SiFe-C合金。球化處理采用兩次出鐵沖入法:先出鐵55%~60%,進行球化處理,然后加入孕育劑,再補加其余鐵液。由于球化、孕育采用傳統的方式,用25 mm厚的單鑄楔形試塊檢測得到的球化率一般在80%左右,即球化級別3級。

 

2、提高球化率的試驗方案

為提高球化率,對原來的球化和孕育處理工藝進行了改進,主要措施是:增大球化劑和孕育劑加入量、凈化鐵液、脫硫處理等。球化率仍然采用25 mm的單鑄楔形試塊進行檢測,具體方案如下:

 

(1)分析原工藝球化率偏低的原因,曾認為是球化劑用量較少,故將球化劑加入量由1.3%~1.4%增加到1.7%,但球化率并未達到要求。

 

(2)另一種猜測是認為球化率偏低可能是由于孕育不良或孕育衰退引起,因而試驗加大孕育劑量,由0.7%~0.9%增加到1.1%,球化率亦未達到要求。

 

(3)繼續(xù)分析認為鐵液夾雜較多、球化干擾元素偏高等可能是造成球化率偏低的原因,因而對鐵液進行高溫凈化,高溫凈化溫度一般控制在1 500±10℃,但其球化率仍未突破90%。

 

 (4) ω(S)量高嚴重消耗球化劑量并加速球化衰退,因此增加脫硫處理,將原鐵液ω(S)量從原來的0.035%降低到0.020%以下,但球化率也只達到86%。

以上4種方案的試驗結果如表1所示,楔形試塊的組織和力學性能均未達到要求。

 

 

3、后采用的改進方案

3.1具體改進措施

 

原材料采用生鐵、無銹或少銹的廢鋼和回爐料;對原鐵液進行爐外加純堿(Na2CO3)脫硫;采用福士科390預處理劑在包內進行預脫氧處理;采用福士科球化劑進行球化處理;采用碳化硅和硅鐵聯合孕育。

 

 新工藝原鐵液成分控制:ω(C)=(3.70%~3.90%、ω(Si)=0.80%~1.20%[鑄件ω(Si終)=2.60%~3.00%]、ω(Mn)≤0.30%、ω(P)≤0.05%、ω(S)≤0.02%。當原鐵液ω(S)量超過0.02%時,采用工業(yè)用純堿進行爐前脫硫處理,因脫硫反應是吸熱反應,要求脫硫溫度控制在1500℃左右,純堿加入量根據爐前熔清時的ω(S)量高低控制在1.5 % ~2.5 %。同時,球化處理包采用普通的堤壩式處理包,首先把福士科NODALLOY7RE牌號球化劑1.7%加入包底堤壩一側,扒平壓實,用0.2%的粉末狀碳化硅和0.3%的小塊狀75SiFe先后覆蓋一層,搗實后用壓鐵蓋上,在鐵液包的另一側加入0.3%的福士科390孕育劑。出鐵時首先沖入總鐵液量的55%~60%,待球化反應完畢后,加入1.2%的75SiFe-C孕育劑后沖入剩余鐵液,扒渣澆注。

 

3.2試驗結果

 

原鐵液脫硫前后的的成分見表2、表3,25mm單鑄楔形試塊對應的力學性能和金相組織見表4,金相組織中球化率的評定方法采用金相圖像分析系統自動檢測。

 

 

4、結果分析


4.1主要元素對球化率的影響

C、Si: C能促進石墨化,減少白口傾向,但ω(C)量高會使CE過高而容易產生石墨漂浮,一般控制在3.7%~3.9%。Si能加強石墨化能力,消除滲碳體。Si以孕育劑的方式加入時,可大大降低鐵液的過冷能力。為了提高孕育效果,原鐵液的ω(Si)量從原來的1.3% ~1.5%降到0.8%~1.2% ,ω(Si終)量控制在2.60%~3.00% 。

 

Mn:在結晶過程中,Mn增加鑄鐵的過冷傾向,促進形成碳化物(FeMn) 3C。在共析轉變過程中,Mn降低共析轉變溫度,穩(wěn)定并細化珠光體。Mn對球化率沒有太大的影響。因受原材料的影響,一般控制ω(Mn)<0.30%。

 

P:當ω(P)<0.05%時固溶于Fe,難以形成磷共晶,對球鐵的球化率影響不是很大。

 

S:S是反球化元素,S在球化反應時消耗球化劑中的Mg和RE,阻礙石墨化,降低球化率。硫化物夾渣還會在鐵液凝固之前回硫,再次消耗球化元素,加快球化衰退,進一步影響球化率。為了達到高的球化率,應該使原鐵液的ω(S)量降低到0.02%以下。

 

4.2脫硫處理

當爐料熔清后,取樣分析化學成分,當ω(S)量高于0.02%時要進行脫硫處理。

純堿脫硫的原理為:將一定量的純堿置于澆包內,利用鐵液流沖入而攪拌,純堿在高溫下分解,反應式為Na2CO3=Na2O+CO2↑:生成的Na2O又與鐵液中硫化合生成Na2S,(Na2O)+[FeS]=(Na2S) +(FeO)。Na2CO3分解析出CO2引起鐵液劇烈攪動,促進脫硫過程進行。純堿渣極易流動、很快上浮,脫硫反應時間很短,脫硫后應及時扒渣,否則會回硫。

 

4.3預脫氧處理、球化處理及孕育處理

福士科390預處理劑在包內起到預脫氧處理的作用,同時增加石墨形核核心、增加單位面積石墨球數,還可以提高Mg的吸收率,大幅度提高抗衰退能力,提高球化率。福士科孕育劑含ω(Si) =60%~70%、ω(Ca)=0.4%~2.0%、ω(Ba)=7%~11%,其中Ba可以延長有效孕育時間。

選用福士科球化劑牌號為NODALLOY7RE,其ω(Si)=40%~50%、ω(Mg)=7.0% ~ 8.0%、ω(RE)=0.3%~1.0%、ω(Ca)=1.5%~2.5%、ω(Al)<1.0%。由于鐵液經過了脫硫和預脫氧處理,鐵液中消耗球化劑的元素大量減少,因此選用了ω(RE)量低的球化劑,以減少RE對球狀石墨形態(tài)的惡化;起球化作用的元素主要是Mg;Ca和Al可以起到加強孕育的作用。

采用碳化硅和硅鐵聯合孕育處理,碳化硅的熔點在1600℃左右,并在凝固時增加石墨結晶晶核,采用大劑量的硅鐵孕育,可以防止球化衰退。

 

5、結論

生產鐵素體球墨鑄鐵,要求球化率達到90%以上時,可以采用以下措施:

(1)選用優(yōu)質爐料,減少爐料中的反球化元素。

 

(2)選用ω(RE)量低的球化劑,減少RE對球狀石墨形態(tài)的惡化影響。

 

(3)原鐵液的ω(S)量應小于0.020%,這樣可以減少球化劑的消耗量,特別是硫化渣二次回硫所消耗的球化元素。

 

(4)對鐵液進行預脫氧處理,增加單位面積石墨球數,提高球化率,大幅度提高抗衰退能力,延長有效孕育時間。

 

(5)降低原鐵液中ω(Si)量,增加球化劑、孕育劑和各種預處理劑的加入量,強化孕育。


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